本鋼新聞
多措并舉消化場存 精準(zhǔn)施策解決難點
本鋼集團(tuán)含鐵料消耗創(chuàng)歷史最好水平
  去年3月至今年7月,本鋼集團(tuán)在將含鐵料消耗新發(fā)生量全部消化的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)主要品種回收含鐵料總場存降低131萬噸,按照集團(tuán)財務(wù)部預(yù)算價格,保守測算可減少資金占用2.5億元。
  按照去年3月份本鋼集團(tuán)召開的回收含鐵料綜合利用專題會議精神,為盡快盤活資金,最大限度降低生產(chǎn)成本,本鋼集團(tuán)制造部組織相關(guān)部門、單位積極研究制定加工消耗方案,全力推進(jìn)回收含鐵料綜合利用工作落實。今年1~7月份,本鋼集團(tuán)內(nèi)回廢鋼共回收5.6萬噸,完成全年計劃的93.8%。按照集團(tuán)“節(jié)約采購資金,加大消耗內(nèi)回廢鋼力度”的要求,制造部又向各單位下發(fā)了8~12月份廢鋼內(nèi)回計劃,照比原計劃增加1805噸。
  制造部定期組織召開專題會議,及時協(xié)調(diào)解決存在的問題,結(jié)合生產(chǎn)實際合理制訂階段攻關(guān)目標(biāo),密切跟蹤、嚴(yán)格考核。重點針對板材、北營兩個冶金渣公司待選鋼渣加工,幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決人員及設(shè)備問題,為其提升磁選能力創(chuàng)造了條件。為加大鐵水預(yù)處理鐵坨加工消耗進(jìn)度,將部分鐵坨調(diào)撥北營廠區(qū)加工使用,還重點圍繞運輸?shù)跹b環(huán)節(jié)安排落實了相關(guān)措施,進(jìn)一步降低了場存,有效緩解了板材煉鋼工序因品種鋼生產(chǎn)限制鐵坨消耗的被動局面。制造部定期對高爐有害元素進(jìn)行分析,結(jié)合高爐長壽要求,科學(xué)制定脫鋅塵泥及煉鋼塵泥消耗保供方案。協(xié)調(diào)新實業(yè)公司優(yōu)化生產(chǎn)組織模式,強化技術(shù)操作,保證生產(chǎn)穩(wěn)定,全力開展提產(chǎn)攻關(guān)。他們還督促北營廠區(qū)重點圍繞待選鋼渣、待選粒鋼及煉鋼塵泥等推進(jìn)落實加工消耗方案。
  在集團(tuán)召開推進(jìn)會議后,冶金渣公司立即行動,為處理歷史遺留的50萬噸待選鋼渣,安排原有三條磁選線職工三班兩運轉(zhuǎn),實現(xiàn)24小時不間斷作業(yè),鋼渣磁選量提高1500噸/日。經(jīng)過一年半時間的努力,目前,“渣山”已全部消失。
  新實業(yè)公司對兩條脫鋅生產(chǎn)線全面加強工藝調(diào)整及設(shè)備管護(hù),制訂排產(chǎn)計劃,實行日統(tǒng)計、周匯總、月考核的管控措施,提產(chǎn)獎勵,欠產(chǎn)處罰。他們還抓好日常生產(chǎn)運行及設(shè)備管理,減少故障停窯。重點做好高鋅灰與塵泥的混拌工作,確保有效降低北營高鋅灰場存。下一步,力爭實現(xiàn)年作業(yè)時長330天,日投料量由目前800噸/天提高到900噸/天,年產(chǎn)能由24萬噸提升到30萬噸,年可多處理高鋅灰6萬噸。板材廠區(qū)煉鋼塵泥、軋線塵泥及除塵灰等日發(fā)生量1600噸,由新實業(yè)公司團(tuán)山廠區(qū)加工成塵泥干粉供煉鐵使用。新實業(yè)公司每日按1900噸加工,每月可消化場存近1萬噸,目前場存較之前已降低3萬噸。
  北營廠區(qū)“400平”等場地堆存待選鋼渣36萬噸,主要為歷史遺留,已在去年9月份全部加工完畢。煉鋼沉泥期初庫存5萬噸,通過北營煉鐵廠增加消耗配比,目前場存已降至2萬噸,屬合理保產(chǎn)場存(需要一定場存自然晾曬)。礦山場地堆存的30萬噸待選粒鋼,上半年受冬季加工成本高及運費等因素影響未施工,目前已由北營冶金渣公司開始加工。每日加工待選料1500噸,可在今年年底前全部加工完畢。
  為保持前期工作成果,同時切實解決近期回收含鐵料資源利用攻關(guān)工作中存在的問題,制造部于今年8月11日,組織相關(guān)部門、單位召開了專項工作推進(jìn)會議,對今年后幾個月的工作提出具體工作要求。據(jù)悉,目前各相關(guān)單位嚴(yán)格按照會議精神及集團(tuán)提出的重點工作內(nèi)容要求,積極制訂落實回收含鐵料加工消耗計劃及攻關(guān)措施,確保實現(xiàn)各項攻關(guān)目標(biāo),進(jìn)一步降低鋼鐵料消耗。
2020-09-03