唱好“重頭戲” 打好“組合拳”
北營煉鐵廠全方位全工序降成本
近日,北營煉鐵廠新一號高爐鐵口火紅的鐵水奔流而出,中控室內(nèi)崗位人員緊盯電腦,認真操作,一派繁忙有序的工作場景。該廠新一爐作業(yè)區(qū)作業(yè)長鄭文在采訪中告訴記者:“5月份以來,新一號高爐入爐焦比連續(xù)穩(wěn)定在352Kg/tFe左右,高爐爐況穩(wěn)定,實現(xiàn)了穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低耗。”
受疫情影響,鋼鐵市場的復蘇需要一個循序漸進的過程,降本增效是當前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作的重頭戲。北營煉鐵廠在做好疫情防控工作的同時,強化生產(chǎn)組織,在保證高爐穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上,與同行業(yè)先進企業(yè)對標,進一步完善生產(chǎn)工藝,提升精細化操作水平,對重點指標優(yōu)化控制,深入開展全工序降成本工作。
提升高爐操作水平,降低入爐焦比。入爐焦比是衡量高爐操作水平和經(jīng)濟運行的重要指標,年初以來,北營煉鐵廠瞄準同行業(yè)先進指標,結(jié)合自身生產(chǎn)實際,積極開展降低入爐焦比的攻關(guān)工作。在實際操作中,該廠優(yōu)化高爐布料矩陣,調(diào)整中心氣流分布和邊緣焦炭負荷,使料面形狀更加科學合理,高爐煤氣流穩(wěn)定性得到增強。目前,該廠新一號高爐煤氣利用率提高至51%,新二號高爐煤氣利用率提高至49%。1~4月份,平均入爐焦比超額完成計劃指標。
優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu),開展無煙煤替代攻關(guān)。該廠開拓思路,大膽實踐,用兩種方法降低無煙煤使用量。一方面是提高煙煤配比。該廠召開煙煤配比專項會議,制訂提高煙煤配比詳細操作方案及安全保障措施,在3月初將高爐煙煤配比由35%提高至40%,并實現(xiàn)了高爐安全、穩(wěn)定生產(chǎn),用煙煤代替無煙煤進一步降低高爐冶煉成本,增效顯著。另一方面,克服裝車、上料等困難,對煉焦工序產(chǎn)生的除塵灰全部回收利用代替無煙煤,實現(xiàn)高爐噴吹。1~4月份該廠回收利用煉焦除塵灰近3萬噸,增效1500萬元。
開展技術(shù)改造,降低燒結(jié)返礦率。為了提高燒結(jié)礦利用率,降低工序成本,該廠首先對300平方米燒結(jié)機進行設(shè)備改造,提高篩分效率,并將兩座大高爐的燒結(jié)礦篩進行更換,同時精控高爐操作,在保證爐況穩(wěn)定的前提下,進一步降低了燒結(jié)返礦率。目前,該廠燒結(jié)返礦率穩(wěn)定在11.4%左右,創(chuàng)歷史最好水平。
此外,該廠反復梳理生產(chǎn)工序和工藝,在高爐生產(chǎn)操作中采用大風量、少富氧的辦法,降低氧氣使用成本;在燒結(jié)工序增加地礦配比和料層厚度,規(guī)范加水作業(yè),蒸汽預(yù)熱提高混合料溫度,嚴格控制燒結(jié)礦亞鐵含量,降低燒結(jié)燃耗;在保證燒結(jié)礦強度的基礎(chǔ)上,合理控制生石灰配比,提高石灰石粉用量,降低燒結(jié)熔劑成本。
受疫情影響,鋼鐵市場的復蘇需要一個循序漸進的過程,降本增效是當前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作的重頭戲。北營煉鐵廠在做好疫情防控工作的同時,強化生產(chǎn)組織,在保證高爐穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上,與同行業(yè)先進企業(yè)對標,進一步完善生產(chǎn)工藝,提升精細化操作水平,對重點指標優(yōu)化控制,深入開展全工序降成本工作。
提升高爐操作水平,降低入爐焦比。入爐焦比是衡量高爐操作水平和經(jīng)濟運行的重要指標,年初以來,北營煉鐵廠瞄準同行業(yè)先進指標,結(jié)合自身生產(chǎn)實際,積極開展降低入爐焦比的攻關(guān)工作。在實際操作中,該廠優(yōu)化高爐布料矩陣,調(diào)整中心氣流分布和邊緣焦炭負荷,使料面形狀更加科學合理,高爐煤氣流穩(wěn)定性得到增強。目前,該廠新一號高爐煤氣利用率提高至51%,新二號高爐煤氣利用率提高至49%。1~4月份,平均入爐焦比超額完成計劃指標。
優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu),開展無煙煤替代攻關(guān)。該廠開拓思路,大膽實踐,用兩種方法降低無煙煤使用量。一方面是提高煙煤配比。該廠召開煙煤配比專項會議,制訂提高煙煤配比詳細操作方案及安全保障措施,在3月初將高爐煙煤配比由35%提高至40%,并實現(xiàn)了高爐安全、穩(wěn)定生產(chǎn),用煙煤代替無煙煤進一步降低高爐冶煉成本,增效顯著。另一方面,克服裝車、上料等困難,對煉焦工序產(chǎn)生的除塵灰全部回收利用代替無煙煤,實現(xiàn)高爐噴吹。1~4月份該廠回收利用煉焦除塵灰近3萬噸,增效1500萬元。
開展技術(shù)改造,降低燒結(jié)返礦率。為了提高燒結(jié)礦利用率,降低工序成本,該廠首先對300平方米燒結(jié)機進行設(shè)備改造,提高篩分效率,并將兩座大高爐的燒結(jié)礦篩進行更換,同時精控高爐操作,在保證爐況穩(wěn)定的前提下,進一步降低了燒結(jié)返礦率。目前,該廠燒結(jié)返礦率穩(wěn)定在11.4%左右,創(chuàng)歷史最好水平。
此外,該廠反復梳理生產(chǎn)工序和工藝,在高爐生產(chǎn)操作中采用大風量、少富氧的辦法,降低氧氣使用成本;在燒結(jié)工序增加地礦配比和料層厚度,規(guī)范加水作業(yè),蒸汽預(yù)熱提高混合料溫度,嚴格控制燒結(jié)礦亞鐵含量,降低燒結(jié)燃耗;在保證燒結(jié)礦強度的基礎(chǔ)上,合理控制生石灰配比,提高石灰石粉用量,降低燒結(jié)熔劑成本。
2020-05-26
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