板材熱連軋廠1700生產(chǎn)線強化用電管理降消耗
今年以來,板材熱連軋廠1700生產(chǎn)線不斷強化用電管理,通過嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備停機制度、強化用電管理、避峰就谷生產(chǎn)等措施,節(jié)電效果明顯。其中,11月份電單耗比預(yù)算節(jié)約14.85萬元,同比去年電耗成本降低77.35萬;1~11月份,累計同比去年電耗成本降低599.95萬元。
在生產(chǎn)生活用電管理上,1700生產(chǎn)線嚴(yán)格執(zhí)行照明停送電管理辦法,各控制室、主電室、廠房天頂照明、辦公室照明、射燈等按需求進(jìn)行開關(guān)。在運行方面,合理控制檢修、非計劃停機前后各用電設(shè)備的停車、啟車時間,減少用電設(shè)備的空載電能損耗。該生產(chǎn)線嚴(yán)格執(zhí)行《一熱軋生產(chǎn)作業(yè)區(qū)電耗控制措施》,當(dāng)現(xiàn)場換輥、點檢、檢修或臨時生產(chǎn)停機時,保證可停電設(shè)備及時停電。針對近期連鑄上料慢、上散料等外部因素導(dǎo)致爐內(nèi)空位較多的實際,將空位集中在1臺爐內(nèi),采取3臺加熱爐和兩臺加熱爐合理切換裝鋼的形式進(jìn)行鋼坯入爐,提高產(chǎn)量,達(dá)到節(jié)約電能及其他能源單耗的目的。針對燃?xì)鈮毫Α嶂挡缓靡蛩兀?dāng)現(xiàn)場煤氣熱值波動較大時,當(dāng)班職工及時反饋調(diào)度室,并向燃?xì)饧訅赫緶贤ǚ答佭M(jìn)行調(diào)整,以減少由于煤氣熱值波動太大引起坯料待溫造成的軋機空轉(zhuǎn)電耗較多情況出現(xiàn)。
該生產(chǎn)線還加強日?,F(xiàn)場電氣接線箱管理,嚴(yán)禁私接用電,嚴(yán)禁隨意用電。要求檢修時第一時間將運行設(shè)備停電,檢修后在臨近生產(chǎn)試車再送電,嚴(yán)格控制大功率設(shè)備用電時間。同時,做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),確保設(shè)備效率,盡量少運行耗電量巨大的設(shè)備,減少用電消耗。同時,積極開展技術(shù)攻關(guān),降電耗降低設(shè)備故障率,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,合理確定高壓水泵運行臺數(shù),科學(xué)減少運行高壓水泵臺數(shù)節(jié)約分電能。在滿足需要的前提下,各液壓站合理運行適當(dāng)數(shù)量液壓泵,提高單臺運行電機的負(fù)荷輸出之后,停掉部分電機,節(jié)約電能。
在生產(chǎn)生活用電管理上,1700生產(chǎn)線嚴(yán)格執(zhí)行照明停送電管理辦法,各控制室、主電室、廠房天頂照明、辦公室照明、射燈等按需求進(jìn)行開關(guān)。在運行方面,合理控制檢修、非計劃停機前后各用電設(shè)備的停車、啟車時間,減少用電設(shè)備的空載電能損耗。該生產(chǎn)線嚴(yán)格執(zhí)行《一熱軋生產(chǎn)作業(yè)區(qū)電耗控制措施》,當(dāng)現(xiàn)場換輥、點檢、檢修或臨時生產(chǎn)停機時,保證可停電設(shè)備及時停電。針對近期連鑄上料慢、上散料等外部因素導(dǎo)致爐內(nèi)空位較多的實際,將空位集中在1臺爐內(nèi),采取3臺加熱爐和兩臺加熱爐合理切換裝鋼的形式進(jìn)行鋼坯入爐,提高產(chǎn)量,達(dá)到節(jié)約電能及其他能源單耗的目的。針對燃?xì)鈮毫Α嶂挡缓靡蛩兀?dāng)現(xiàn)場煤氣熱值波動較大時,當(dāng)班職工及時反饋調(diào)度室,并向燃?xì)饧訅赫緶贤ǚ答佭M(jìn)行調(diào)整,以減少由于煤氣熱值波動太大引起坯料待溫造成的軋機空轉(zhuǎn)電耗較多情況出現(xiàn)。
該生產(chǎn)線還加強日?,F(xiàn)場電氣接線箱管理,嚴(yán)禁私接用電,嚴(yán)禁隨意用電。要求檢修時第一時間將運行設(shè)備停電,檢修后在臨近生產(chǎn)試車再送電,嚴(yán)格控制大功率設(shè)備用電時間。同時,做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),確保設(shè)備效率,盡量少運行耗電量巨大的設(shè)備,減少用電消耗。同時,積極開展技術(shù)攻關(guān),降電耗降低設(shè)備故障率,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,合理確定高壓水泵運行臺數(shù),科學(xué)減少運行高壓水泵臺數(shù)節(jié)約分電能。在滿足需要的前提下,各液壓站合理運行適當(dāng)數(shù)量液壓泵,提高單臺運行電機的負(fù)荷輸出之后,停掉部分電機,節(jié)約電能。
2019-12-20